HONDA
AFRICA TWIN 750:
The fuel pump
(now immortal)
The Honda Africa Twin has a fuel electric pump.
The major problem is due to the failure of the electric contacts internal to the pump itself.
I decided to arrange for the annual maintenance and dismounted the pump to proceed
with the necessary check-up.
The pump is powered through
two cables: green, connected to ground (-)and black/blue to the +12V, coming
from the pump relay. The coil resistance is 2.2 ohm.
Normally, the contacts are closed when pump is not powered. Two cables are connected to these contacts:
The first cable (left one) goes to the pump solenoid that is switched to ground through the contacts.
The second wire (right), a flexible one, is connecting to ground the moving contact arm.
How it works
The pump is operating as
follows: when the pump relay is powering the pump, the pump solenoid forces the
core bar to move upwards; this bar is connected with the pump membrane/diaphragm,
which moves; at the same time, thanks to an intake, on the opposite part of the
bar, the contacts open removing the power to the solenoid, which returns at his
original stand-by position, moving the membrane/diaphragm back. This action
closes the
electric contacts, feeding power to the solenoid, again, and initiating the
movement cycle repeating till the relay is on.
This is what will happen if there is no fuel feed or without putting on pressure the pump.
Having the fuel available, the process is different.
After few pumping cycles, the carburetors are filled with fuel and block the fuel intake.
The circuit is “in pressure”.
The bar is upward and the contacts are open till the fuel pressure keeps the membrane/diaphragm in position.
As we have a pressure drop, the membrane/diaphragm returns to the original position, the contacts close and we have a new cycle.
We have to be careful and avoid have the pump run long time without fuel; the continuous contractions are changing the pump into a “vibrator”. This continuous cycling generates high and continuous spike between the pump contacts shortening their life.
The Problem
The real problem of the fuel pump is mainly due to these sparks between the switch contacts, generating bad contacts (holes, carbon film and metal consumption). These pikes are generated by the high energy that is stored in the solenoid. As the contacts open, this energy is discharging towards ground, generating the “spikes”. This is the most critical point of each pump cycle. It is possible to avoid the spikes generation giving the energy another “way” to discharge to ground, when the contacts open.
The Solution
To
eliminate or reduce the spikes across the switch contacts it is necessary to
apply a simple electric circuit formed by a diode, fast type >5Amp and of at
least >100V, if possible, in parallel to the solenoid coil and a Resistor and
Capacitor, connected series, placed in parallel to the switch contacts. The
diode is discharging most of the electromagnetic charge stored in the solenoid,
while the RC circuit provides the parallel path, to the remaining solenoid
energy, to discharge to ground. The RC circuit reduces, also, any possible
self-oscillations when the contacts pass from closed to open. The capacitor acts
like a switch and the resistor limits the current through the circuit. The
capacitor should be metalized film type, of a value between 1 to 2 microfarad
and a working voltage of at least 160V, while the resistor is of a value between
10 to 22 ohm 1W.
The circuit diagram shows how these components are connected to the pump.
(thanks to an unknowed friend
who translated this page; unfortunatly I've update it and need to be translated)
PRIMO TENTATIVO
Inizialmente mi ero limitato ad inserire, in parallelo ai contatti della pompa
due condensatori mylar da 2,2uF in serie, per un totale di 1uF;
comuni condensatori ceramici o poliestere non apportano sostanziali
miglioramenti mentre condensatori a film metallizzato, dello stesso valore,
eliminavano le scintille.
( il condensatore va aggiunto in parallelo alle puntine della pompa; Ho saldato i fili all'interno della pompa ed ho posizionato il
condensatore all'esterno.
Ho usato cavo in teflon che mi garantisce resistenza a qualsiasi
temperatura/benzina ecc.)
A bassi regimi
lo scintillio spariva del tutto, cosi' ho deciso di lasciarlo, rimanendo sempre
col dubbio che la teoria mi infonde (e cioe' che un condensatore
"assorbe" si lo scintillio, ma restituisce questa energia alla seguente
richiusura dei contatti);
e infatti dopo pochi mesi ho riaperto la pompa per ispezionarla e mi sono
accorto che l'usura delle puntine era rimasta invariata, pero' la loro superficie
era molto irregolare come se ci fossero tante piccoli fusioni di materiale;
ho subito pensato al condensatore e allora subito nel pensatoio (HI) per trovare una soluzione;
SOLUZIONE DEFINITIVA
Ho partorito la seguente idea:
ho acquistato delle puntine per spinterogeno della fiat 126 (magneti marelli);
l'operazione di adattamento non e' del tutto semplice e ripetibile, ma con un
po' di manualita' si riesce; ho aggiunto alcune piccole guide in teflon per
obbligare i contatti ad una salita/discesa sempre nella stessa posizione
(precedentemente c'erano giochi eccessivi).
A questo punto avevo la pompa
con i contatti nuovi..problema risolto?
No, perche' volevo renderla immortale;
Ho fatto il seguente ragionamento:
la pompa e' costituita da due parti
1) la pompa vera e propria, sigillata e quindi intoccabile
2) le puntine;
se fosse possibile sostituire interamente le puntine come ricambio, non ci
sarebbero problemi, ma cosi' non e';
ora, a quanto pare, la causa di tutti i problemi sono proprio le puntine;
infatti, se queste si usurano al punto da non chiudere piu' il contatto,la pompa
smette di funzionare del tutto (e questo e' solo il minore dei mali), se invece
si usurano rendendo il contatto poco sicuro, allora la pompa comincia ad
effettuare numerosi cicli con il rischio di rovinare la membrana interna;
facendo in modo di ridurre notevolmente l'usura delle puntine, si dovrebbe
garantire una lunghissima vita alla pompa (se, commutando correnti dell'ordine
di 5-7 Ampere ha una durata di 40-70 mila Km, commutandone 0,3-0,5A durerebbe
sicuramente almeno il quadruplo);
per ottenere questo bisogna usare l'interruttore presente nella pompa come
pilota per un eventuale switch esterno;
Un interruttore elettronico, se ben dimensionato, durerebbe in eterno ed e'
proprio quello che ho deciso di fare.
Nulla di complicato, anzi, un
semplice transistor usato come interruttore; i componenti (as usual) sono tutti
quelli gia' presenti nel cassetto: un BD250C che dovrebbe commutare al max 25A
(ma noi lo usiamo con 7), un diodo da 20A; C1 R4 formano un piccolo filtro
snubber, non necessario in realta'; il tutto e' stato inserito in uno scatolotto
in ABS con un connettore a 4 poli uscenti (verso la pompa) e due cavi entranti
(quelli originali);
il tutto e' stato posto immerso in resina epossidica ed e' stato posizionato sotto la presa ingresso aria del filtro
(RD04);
BUONO A
SAPERSI
Se durante un viaggio vi parte la pompa
l'unica soluzione possibile e' quella di sostituirla con un'altra;
se invece fate questa modifica avete altre vie di salvezza:
In poco tempo e possibile escludere lo switch elettronico e ripristinare il
funzionamento elettro-meccanico; volendo e' possibile mettere
un comune rele' al posto dell'interruttore elettronico; un rele e' reperibile
ovunque ed a poco costo.
Altre idee:e' possibile eliminare del tutto il sistema di puntine presente nella pompa e mettere un finecorsa che, azionato dal suo alberino che fa su e giu' effettua la commutazione (seguito eventualmente da un altro interruttore).
73 de iz7ath, Talino Tribuzio